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河北冀縣暖氣片(piàn)鑄造廠衝天爐除塵器的改造

發布日期:2016-10-01 17:16

河北冀縣暖氣片(piàn)鑄造廠(chǎng)衝天(tiān)爐除塵器的改造
  衝天爐熔(róng)煉工序中,由於焦炭的燃燒,金屬爐料的預熱、熔化和過熱,爐氣的運動及下降,耐火材料的磨損等一係列化學反應、熱作用及機械作(zuò)用,產生大量的(de)廢(fèi)氣、粉塵和SO2。衝(chōng)天(tiān)爐焦炭燃燒不完(wán)全還會產生大(dà)量的CO氣體,未經處理的(de)衝天爐(lú)煙塵排放濃度可達1000~4000 mg/m3。目前用於衝天爐除塵的方法主要有兩種,一種是濕式(shì)除(chú)塵器,一種是幹式布袋(dài)除塵器。下面一进一出好爽视频先(xiān)來介紹一下濕式除塵器的應用。
  在采用外熱長齡衝天(tiān)爐的基礎上,采用在衝天爐上部(bù)增加一級濕(shī)式噴淋捕集脫硫除塵,以去除衝天爐產生的冶金粉塵大顆粒,同(tóng)時進行第一級脫硫,再將煙氣引(yǐn)入第二(èr)級文丘裏濕法脫硫除塵以去除煙氣中大部分小粒(lì)度顆粒,進行第二級脫硫,然後用引風機將煙氣引入第(dì)三級離心水膜淨(jìng)化,以完全去除衝天爐產生的冶金粉塵、炭素粉塵、灰塵(chén)以及SO2。
  將(jiāng)風機布臵在第二、三(sān)級除(chú)塵器中間,可以合理利(lì)用風機進、出口的壓頭,降低電耗,又能有效保護風機葉輪。
  三級脫硫(liú)工(gōng)藝均(jun1)采用鈉鈣雙堿法(Na2CO3-Ca(OH)2)采用純堿吸收SO2、石灰(huī)還原再生。再生後純堿吸收液循環使用,提(tí)高了脫硫劑的利用率。使用過程中隻消耗石灰,純堿的消耗量極(jí)少,從而也降低了脫硫的運行費用。
  脫硫過(guò)程為(wéi):2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O
  再生過(guò)程為:Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO3
  衝天爐熔煉工序的環境汙染治理工(gōng)藝流程圖如下:經過(guò)治(zhì)理,年廢氣排放(fàng)量可由原來的22393萬標米降低到11680萬(wàn)標米;SO2 排放濃度可由原來的564毫克/標米降低(dī)到(dào)110毫克/標米;粉塵排放濃(nóng)度可由原來的(de)210毫克/標米降低到105毫克/標米。
  衝天爐濕式除塵(chén)器是一種投資比較少,效果較理想的方(fāng)法,但隨著環(huán)保力度的不斷加大,有些地區衝天爐濕式除塵器已不能(néng)達到環保局的標(biāo)準,下面一进一出好爽视频開發了一種高溫布袋除塵器用於衝天爐的(de)除(chú)塵效果十分理想,煙(yān)氣由衝天爐煙囪引出後經過冷卻器降(jiàng)溫後進入(rù)布袋除塵器,然後經(jīng)過風機進入脫硫除塵器。衝天爐布袋除塵器的除塵布袋選擇用優質氟美斯濾料。
衝天爐(lú)布袋除塵器技術參(cān)數:

處理風量:40100 m3/h
過濾風速:1.2-2.0 m/min (根據不同的揚塵點選取(qǔ)不同的淨化過濾風速)
總過濾麵積:557 m2
淨過(guò)濾麵積:465 m2
濾袋總數:576個
收塵器阻力:1470-1770 Pa
進口氣體含塵濃度:<1300 g/m3
出口氣體含塵濃度:<100 mg/m3
收塵器承(chéng)受負壓:<5000 Pa
清(qīng)灰壓縮空氣壓力(lì):0.5-0.7 mpa
清灰壓縮空氣耗氣量:1.8 m3/min
星形卸料裝置YJD-26:下料口400×400mm,轉速率41r/min,減速電機2.2kw,產量72.2mm3/h
螺旋輸送機規格:Φ400mm,產量38m3/h,減(jiǎn)速機型號XWD5.5-7-1/59,電機功率5.5kw

河北冀縣暖氣片鑄造廠(chǎng)衝天爐除塵器的改造

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