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焦化廠裝煤除塵係統中問題探討

發布日(rì)期:2017-12-06 21:54

 摘 要:焦爐裝煤時(shí)排(pái)放的汙染(rǎn)物占煉焦過程中全部排放物的一半以上,對裝煤時(shí)煙塵的治理可以大量降低焦化企業汙染(rǎn)物的排放。通(tōng)過對焦耐60型焦爐裝煤除塵(chén)係統的分析評價,探(tàn)討了其存在的(de)問題,並提出(chū)了改進措施。

關鍵詞:焦爐;除塵;管網;除塵器

焦化(huà)生產是鋼鐵聯(lián)合企業中O廢氣發生源之一(yī),焦爐煙塵汙染源主要分布於爐頂、機(jī)焦兩側和熄焦。煉(liàn)焦生產中隨各個工藝裝備和操作管理水平的不同,每噸焦爐煤氣可產生煙塵幾公斤乃至幾十公斤不等。焦爐裝煤時排放的汙染物占煉焦(jiāo)過程中全部排放物的50%~60%,而且(qiě)汙(wū)染物以氣態夾帶固態粉塵的形式出(chū)現,其數量因炭化(huà)室容積裝煤方式和測(cè)試(shì)方法有很大差異,主要有CO、CO2、H2S、多環芳烴及(jí)細小煤塵,煤塵發生量為0.5~1.6 kg/t焦和40~50m3煙氣/t焦。所以,對裝煤時煙塵的治理可以大量降(jiàng)低焦化企業(yè)汙染物的排放,對環境保護(hù)意義重大。該文針對我國自行設計建造的焦耐60型焦(jiāo)爐裝煤除塵(chén)係統進行分(fèn)析評價,對存在的問題進行了深(shēn)入(rù)探討,並提出改進措(cuò)施,收(shōu)到了良好效果。

1、裝(zhuāng)煤除塵係統工作原理及主要影(yǐng)響因素

裝煤車把煤通過裝煤孔裝入赤熱的炭化室時,煤(méi)中水分轉為水蒸氣,其和煤產生的(de)揮發(fā)分造成炭化室內壓力突然上升,形(xíng)成大量(liàng)煙塵從(cóng)炭化室逸出。裝煤除塵(chén)係統就是針對焦爐裝煤過程中產生粉塵進行淨化。O外裝煤消煙除塵技術主要有以下兩種方(fāng)式:一種是裝煤除塵(chén)無地麵(miàn)站式;另一種是裝煤車預除塵與地麵站淨化處理組合方式。兩種處(chù)理方法各有(yǒu)其特點(diǎn)。該(gāi)研究的焦耐60型焦爐采用(yòng)的是裝煤除塵無地麵(miàn)站式,該係統管道下方設有抽風口與(yǔ)生產工藝聯鎖,每次裝煤時對應抽風(fēng)口開啟,其餘關閉。係統工作由液力耦合器進行調速,裝煤(méi)時風機轉速達到O高(gāo)1450r/min左右。

除塵(chén)係統由管網、除(chú)塵器和風機3部分組成(chéng)。風機提供係(xì)統的動力,將生產崗位產(chǎn)生的粉塵通過管網(wǎng)運輸到除塵器,除塵器(qì)對(duì)粉塵進(jìn)行淨化處理(lǐ),廢氣中的粉塵顆粒(lì)被捕集下來,幹(gàn)淨氣體經風機由煙囪排放,裝煤除塵係統流程如圖1所示(shì)。

焦化(huà)廠裝煤除塵係統(tǒng)中問題探討

可見除(chú)塵係統的正常運行,是管網、除塵器和風機3部(bù)分良好配合,分工協作的結果,任何一個環節出(chū)現問題,都會給除塵係統的運行效果(guǒ)帶來嚴重影(yǐng)響,因此對一個除塵係統進行綜合技術(shù)評估,應該從上述3個方麵入手。

管網的捕集是除塵係統工(gōng)作的前提和基礎,因為隻有管網捕集到粉塵,除塵器才能淨化(huà),因此管網是除塵係統捕集(jí)效果(guǒ)好壞、崗位環境質量能否達(dá)標的(de)關鍵。影響除塵係統管網捕(bǔ)集效果的首要因素是係統要(yào)有足夠的(de)風量,即為除塵係(xì)統成功運行的保證;其次,對除塵點應盡量密閉,否則,風量(liàng)再大,抽入(rù)的都是野風,不能有效捕集粉塵;再就是管網的阻力平衡(héng)問題。

大型的除塵係統管網,通常(cháng)由幹管和若幹支管及各吸(xī)塵點組成,雖然係統設(shè)計時進行了現場調試,但是經過幾年的運行,由於實際生產情況的變化以及調節閥門(mén)失效等諸多原因,造成除塵係統管網阻力失衡,某(mǒu)些管路風量過大,風速(sù)過高,阻力增加,管道磨損;某些管路(lù)風量過小,風速過低,粉塵沉降堵塞管(guǎn)道。一個管路順暢的(de)係統,如果原始設計風量滿(mǎn)足粉(fěn)塵捕集需要,就能O限度地捕集(jí)粉塵。如果除塵係統風路紊亂,不能很有效地(dì)捕集(jí)粉塵,即使除塵器滿負荷運轉,崗位環境仍(réng)然不斷惡化,崗位粉塵濃度超標。

除(chú)塵係統中采用布袋除塵器,布袋(dài)除塵器(qì)的(de)淨化機理是:含塵氣流通過吸附粉塵的濾料,通過篩(shāi)濾作用、慣性作用、攔截作用、擴散作用、重力沉降作用、靜電作用等來使(shǐ)粉塵顆粒與氣體分離,從而達到淨化(huà)粉塵的目的(de)。影響布袋除塵器除塵效果的因素主要(yào)有以下2個方(fāng)麵:

(1)濾料結構及粉塵層厚度。布(bù)袋除塵器的過濾主要靠濾料上(shàng)層的作用,濾料隻起形成粉塵初層(céng)和支撐除塵骨架的作用,因此不能過分清灰,否則會引(yǐn)起除塵效(xiào)率的下降,而控製清灰,保持粉塵初層,才能得(dé)到較高的除塵效率。

(2)過濾(lǜ)速度。過濾速度對(duì)布袋除(chú)塵器效率的影響因(yīn)濾料(liào)、過(guò)濾方式及粉塵(chén)粒度的不同而不同。對於細粉塵,過濾(lǜ)速度應小些(xiē),對(duì)於粗粉塵(chén),過(guò)濾速度應大些。對於內濾除塵布袋,高速過濾不(bú)易穿孔,過濾是在氈內部進行的(de),氈內(nèi)容塵量大,清灰後仍能保證較高的除塵效率。因此(cǐ)內濾式布袋,可以采用較高的過濾風速。

風機是整個除塵係統的動力來源(yuán),是除塵係統正(zhèng)常(cháng)運行的(de)前提保證。根據除塵係統淨化吸塵(chén)點的所需風(fēng)量及管網狀況與除塵器類型,確定(dìng)除塵係統的(de)處理風量和阻力,選擇風量和全壓適宜的風機,使除塵係統管網的阻(zǔ)力曲線與風機的性能曲線交點處在風機性能曲線的O佳工況點上,保證風機O率平穩(wěn)地運行(háng),以提供給係統足夠的風量。

2、裝煤除塵(chén)係統測試

除塵係統管網阻力平衡測試評估: 由於除塵係統初始設計進行了(le)阻(zǔ)力平衡計算,所以隻要盡量保持與係統原始設計風量(liàng)相同或(huò)相近,就可以認為除塵係統阻力達到平衡。工程上通(tōng)常認為(wéi)實測(cè)風量與原始設計風量相差(chà)±25%以內(nèi)即為(wéi)相符,絕對不允許超過設計(jì)風量(liàng)±40%。

除塵器(qì)技術性能測(cè)試評(píng)估:標準規(guī)定(dìng)長袋脈衝噴吹類除塵器,出口含塵濃度不大於100mg/Nm3,除塵器阻力小於1500Pa,漏風率不大於4%,過濾風速1~2m/min。

風機運行狀況(kuàng)測試評估:通過測(cè)試風機(jī)的風(fēng)量、全壓、轉數,對照風機的性能曲線,判斷風機的工作狀況(kuàng)是否在性能曲線的O佳(jiā)工況點即處(chù)於風機運行效率較高段83%~93%。

崗位環境質(zhì)量測試評估:除塵係(xì)統捕集、淨化粉塵O終達到改善環境質量的目的,通過崗位粉(fěn)塵濃度大小進(jìn)行崗位環境(jìng)質量評估,O標(biāo)準規(guī)定崗位粉塵濃度限值為10mg/m3。

該係統原設計風量為80000m3/h;現風機(jī)運行的(de)實際(jì)風量為79626m3/h,與係統原(yuán)設計風量基本相當(dāng),滿足除塵係統運行風量。

除塵器性能測(cè)試結果顯示,該除塵器的除塵效率為97.09%,在入口濃度為(wéi)902.3mg/m3時,出口濃度為26.3mg/m3,粉塵排放濃度符合《大氣汙染(rǎn)物綜合排放標(biāo)準》(GB16297-1996)淨化後出口含塵(chén)濃度不大於120mg/m3和(hé)脈衝噴類袋式除塵器JB/T 8532-1997淨化後出口含塵濃度不大於100mg/m3的標準要(yào)求。

除塵器(qì)的(de)漏風率9.0%,高於(yú)脈衝噴類袋式除塵器JB/T8532-1997規定漏風率不大於4%的限值。除塵器阻(zǔ)力為3978Pa,大大高於脈(mò)衝噴類(lèi)袋式除塵器JB/T 8532-1997規定(dìng)的阻力小(xiǎo)於1500Pa的限值。

除塵器過濾風速(sù)為1.2 m/min,在脈衝噴類袋式(shì)除(chú)塵器(qì)JB/T 8532-1997規定(dìng)的過濾風速為1-2 m/min的範圍內。

焦(jiāo)化廠裝煤除塵係統中問題探討

風機測試結果顯示,風機轉速在(zài)1445r/min時,風機實際風量為79626m3/h,全壓為4611Pa(換算值80℃),對(duì)照風(fēng)機(jī)標牌所(suǒ)給數(shù)值(轉數在1450r/min,風量為(wéi)80000m3/h,全壓為6500Pa),當風機全壓為4611Pa時(shí),運行風量應大於80000 m3/h,表明風機(jī)運行性能不佳。盡管風機運行風量(liàng)基(jī)本滿足除塵係統(tǒng)風量要求,但就風機本身來說,其運行性能不佳。

除塵(chén)係統存在的問題主要有:

(1)除塵器的漏風率較高,管道及除塵器(qì)密封性較差。

(2)除塵器阻力(lì)高於脈衝噴吹類(lèi)袋式除塵器(JB/T8532-1997)規定的阻力小於1500Pa的限(xiàn)值,除塵器脈衝清灰效果不佳。

(3)風(fēng)機運行性能不佳。

3 改進措施

(1)加強對管道法蘭連接(jiē)處、混風閥及除塵器的密封,減小漏風。

(2)對(duì)除塵器脈衝清灰效果進行確認,屬於清灰製度問(wèn)題(tí),進行清灰(huī)製度調整;屬於清(qīng)灰(huī)強度問(wèn)題,加大清灰力度,使之滿足係統清灰要求。同時定期強(qiáng)行(háng)進行徹(chè)底的反(fǎn)吹清灰,降低除(chú)塵器阻力。

(3)建議與風機生產廠家進行風機性能確認,查找導致係統風量較小的原因。如屬(shǔ)於風機本身問題,應及時進行維修或更換,以使風機處於O佳工作狀態,滿足係(xì)統風量需求。

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