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山西長治灰庫幹(gàn)灰散裝機布袋除塵器安裝

發布日期:2021-11-21 16:41

山西長治灰(huī)庫幹灰(huī)散裝機布袋除塵器安裝(zhuāng)
山西長治灰庫幹灰散裝機布袋除塵器安裝
 
        1 概(gài)況
        山西長治某集團(tuán)一、二期工(gōng)程4*600MW機組灰庫共8台散裝機,每台設(shè)計出力100t/h,每年4月-10月約12萬幹灰噸需(xū)要通過散裝機卸灰外銷。一期灰庫4台散裝機於2006年10月投(tóu)產,二(èr)期(qī)灰庫4台散裝機於2007年12月投產。8台(tái)幹灰散裝機設計出(chū)力小,長期運行設備老化,嚴重(chóng)缺陷增多,維護工作(zuò)量大,卸灰揚塵(chén)問題明顯,作業環(huán)境差,對人員安全和健(jiàn)康帶(dài)來不利影響(xiǎng)。
        2 散裝機卸灰(huī)存在問題(tí)
        2.1散裝機介紹
        幹灰散裝機主要由(yóu)電動給料機、布袋除塵器、料位計、落灰筒組件、三繩獨立圓盤提升裝置及減(jiǎn)速機、以及配套氣動插(chā)板(bǎn)門、控製(zhì)櫃組成,實現獨立卸灰控製。
        2.2散裝機存在(zài)問題
        2.2.1 設計出力小,卸灰速度慢
        使用的鈺泰環保生產的ZSJ100C散(sàn)裝機為十五年前設計生產的產品,當時卸灰罐車在20-25m³,隨著經濟發展,當前(qián)罐車容量(liàng)基本在40m³左右(yòu),基(jī)本增大一倍,原設計卸(xiè)灰時長延長一(yī)倍,罐車卸(xiè)灰時間由12分鍾增加(jiā)至24分鍾以上,不滿足當前高效卸灰要求。
        2.2.2布袋除(chú)塵器風壓小
        
        配套布袋除塵(chén)器的風壓:1.2KPa,風量:824m³ /h,自重排(pái)灰,除塵效率低,頂部拆裝濾袋檢修難度(dù)高。
        2.2.3 圓錐形散(sàn)裝頭不易(yì)密封
        
        罐(guàn)車進(jìn)料口與散裝機的落料散裝頭不易完全對正,總會(huì)出現或多或少的偏差,圓錐(zhuī)形散裝頭與罐車口之間易產生縫隙、密封不(bú)良。
        2.2.4 普通散(sàn)裝機落灰布袋易老化破損
        散裝機落灰筒布袋使用普(pǔ)通帆(fān)布袋,在反複的上下折疊、熱灰反複加熱冷卻(què)過(guò)程中,極易發生老化,容易破損漏風,造成卸(xiè)灰風量不足和漏灰問題。
        2.2.5 三槽道圓盤(pán)提升裝置故障多
        該提(tí)升裝置(zhì)鋼絲繩在水平與垂直方向(xiàng)變向時與轉向杆之間發生幹(gàn)摩擦,極(jí)易發生鋼絲(sī)繩的磨損斷裂;再者,三槽道圓盤纏繞裝置(zhì)中的三根鋼絲繩之間易發生纏繞
        2.2.6 控製係統可靠性差
        幹灰散(sàn)裝機伸(shēn)縮頭部無缺少可靠的料位計,下灰量不可調整,操作(zuò)繁瑣,無法實現卸灰自動控製,需(xū)要人員爬到罐車頂部(bù)去實時觀察罐車內灰位,易發(fā)生人身不安全事件。
        3 存在問題治理
        3.1 高(gāo)負壓低流量真空
        原散裝機設計整體不合理,係統整體密封性不夠,靠大風量維持負壓抑製揚塵,由於裝車過程中下料量和灰庫係統壓力波動幅度大,傳統結構保持罐車內負(fù)壓穩定困(kùn)難,幾(jǐ)乎不可能,這是散(sàn)裝係統在正常裝車中,頑固揚塵的主要原因,為了降低揚塵,隻(zhī)有降低裝車速度,惡循環下無法提高卸灰速(sù)度。
        將傳統的(de)造負壓卸灰(huī)方式調整思路轉換為(wéi)抽真空式高負壓(yā)低流量的空氣置換(huàn)卸灰思(sī)路,提高卸(xiè)灰係統密封性耐壓性可靠性即可提(tí)高散裝機卸灰的速度和出力。
        3.2 高壓高效布袋除(chú)塵器
        傳統(tǒng)布袋除塵器為簡易(yì)濾筒或布袋配置,存(cún)在問題如下:
        1)因吸塵管(guǎn)直接連接在除塵器下部集灰鬥上,水平部分過(guò)長。當集(jí)灰鬥集灰過多時會堵塞吸塵管口,導致除塵器完全失效,出現的大量揚塵造成除塵器吸塵進口容易(yì)堵塞。容易將灰(huī)鬥裏的風塵二次揚起(qǐ),影響除塵器效率。
        2)下部(bù)集灰鬥容積偏小:收集粉塵的容量小,容易堵塞除塵器吸塵管,甚至淹沒上部濾筒或濾袋,致使除塵器效率嚴重下降,造成揚塵(chén)。
        3)除塵器下部排灰管采用的壓縮空氣強製(zhì)排灰方式,壓縮空氣強製排灰方式造成排灰時大量壓縮空氣瞬間進入灰罐車內,除塵器風機(jī)無法瞬間將(jiāng)大(dà)量壓縮空氣抽走,必然造成再次揚塵。壓縮空氣消耗量大,對壓縮空氣係統影響較大,同時增加能耗。
        4)除塵器在灰庫空間高度不足時,濾筒很難(nán)抽出,導致維護和濾筒更換等工作難度大,除塵器濾筒鄒折內容(róng)易(yì)夾灰,影響反吹效率。
        更換高壓高效除塵裝置後主要優點在於以下方麵:
        1)設有二級除塵一(yī)級為耐磨陶瓷除塵,二級為高效布袋除塵,除塵效率更高,可靠性更強。
        2)側開門設計利於布袋水(shuǐ)平安裝便於維護,支撐牢固(gù),無泄漏,運行可靠。
        3)布(bù)袋除塵器(qì)的(de)設計能滿足連續地、百分之百地處理(lǐ)所有工況排塵風量。
        4)布(bù)袋除塵器過濾效率高,布(bù)袋除塵器過濾效率不低於99.9%,由(yóu)它淨化後的(de)空氣(qì)直接排入大氣。
        (3)布袋除塵器的過濾(lǜ)風速應小於0.8m/s。
        (4)濾袋(dài)、龍骨應有足夠的柔韌(rèn)性和強度(dù),以避免使用過(guò)程中脆裂和變形。
        高壓高效除塵器配備帶有減震係統(tǒng)的高壓風機,運行噪音小;支撐牢固,無泄漏,可靠,維修方便,運行時(shí)無振(zhèn)動及噪音。良好的封閉性、強勁的動力、足夠的強度、運行的安全可靠性保證了灌裝全程保持罐(guàn)車內部較高的負壓真空度,使除塵效率和(hé)係統(tǒng)整體使用效果達到理想狀態。
        3.3 球形散裝頭和耐壓布袋(dài)
        傳統散(sàn)裝頭為(wéi)倒錐形或管(guǎn)帽型。倒錐形散裝頭無法讓灰罐車裝料(liào)圓口與散裝頭中心進(jìn)行對正修正,倒錐形密封頭與(yǔ)灰罐車裝料口之間容易產生縫隙,形成漏氣,造成(chéng)跑灰(huī),揚塵(chén)。有的包有橡皮或墊(diàn)有(yǒu)密封圈,無論如何均達不到可靠(kào)的密封性能,無法保(bǎo)持罐車真空度。
        采用創新彈性(xìng)球麵體散裝(zhuāng)頭,在裝卸過程中更方便地與汽車等粉罐的圓形進料口接觸,自行修正對正(zhèng)從(cóng)而做到無間隙(xì)配合,更有效增(zēng)加粉灰(huī)進料口(kǒu)接觸麵(miàn)的密封性,在確保裝卸(xiè)灰粉(fěn)類物料不(bú)外(wài)泄,不揚塵的情況下提高裝車速度(dù)。
        將(jiāng)普通帆布袋改為高強度聚氨酯碳纖維布袋,使用壽命(mìng)超(chāo)過6年,是普通布袋的3倍。
        3.3 可靠(kào)的滿(mǎn)料報警(jǐng)和控製係統
        散裝頭上(shàng)安裝可(kě)靠的音叉和負壓雙路感應裝置,設計防誤報(bào)程序,加裝聲光報(bào)警,控製係統可根據罐車卸灰(huī)係統負壓值(zhí),通過(guò)調整啟(qǐ)動插板門的開(kāi)度動(dòng)態調整下灰量,實現可靠的卸(xiè)灰控製。
        3.4 防纏繞提升裝置
        傳統的散裝機采用老式的"盤繩輪"結構,鋼絲(sī)繩工作時無有效的張緊裝置,容易造成鋼絲繩擰絞(jiǎo)、斷繩故障發生。
        采用三繩獨立設計的防鋼絲繩(shéng)擰絞張緊裝置,在散裝頭升降過程中始終保持鋼絲(sī)繩繃緊狀態(tài),不會(huì)產生鬆馳現象,更有效地解決鋼絲(sī)繩擰絞打結問題。同時,加裝定滑輪解決鋼絲繩幹摩擦易斷(duàn)裂問題,提高了係統整體運行的安全可靠性。
        經過揚塵(chén)治理後的散裝機,綜合性(xìng)能優越,係統操作簡單,裝車速度快(kuài),全程不漏灰、不冒灰(huī)、無揚塵。人員卸灰時不用戴口罩、係安全帶,無(wú)須高空作業,消(xiāo)除人身安全隱患;大修周期內設備基本免(miǎn)維護,運行安全可靠。人工成本(běn)低,維護費降低比例超過60%。
        灰庫散裝機卸灰係統投運十多年來存在的(de)問題總結,找到了故障發生(shēng)的根本原因,提出了有效的治理辦法,為散裝機卸(xiè)灰設(shè)備揚塵治理提供了(le)有效的改造方法,可參考進行相應設備改造治理。
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