發布日(rì)期:2016-09-20 09:52
一、O概況
早在20世紀80年(nián)代初(在引進Fuller技術之前)就對O各(gè)水泥廠的局(jú)部塵源進行了大(dà)量的調查,並對(duì)O水泥行業使用的單機除塵機(jī)組所存在的問題進行了研(yán)究。許多水泥廠的庫頂還在使用70年代(dài)的老式產品,皮帶機、庫底等處(chù)采用BD、PL、LLC、LY、FCL/D、LLB、LD等型號的單機除塵器機組,這些機組(zǔ)主要特點為體積小,單體處理風量大,過濾風速(sù)高,結(jié)構(gòu)緊湊,但不適用於水泥行(háng)業處(chù)理高濃度含塵廢(fèi)氣(qì),存在的問題如表所(suǒ)示:
序(xù)號 | 除塵機(jī)組型號 | 存在問題 | 特(tè)點 |
1 | 庫頂壓力式(shì)除塵機組 |
(1)無(wú)機(jī)械通風,除不了(le)塵(chén) (2)清灰裝置(zhì)清灰效果差 (3)濾袋縫製困難 (4)體積大(dà) |
這些型號單機除塵器機組均具有體積小、單位(wèi)體積處理風量大等特點 |
2 | LLC、JD、LD、JBC、PL、BD、LLB |
(1)扁(biǎn)袋間距小、易堵死、入(rù)口(kǒu)濃度<1g/m3 (2)專用風機無法維修 (3)清灰裝置清灰(huī)效果差 (4)過濾風速太高(gāo) |
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3 | FCL/D |
(1)清灰裝置清灰效果差 (2)體積大(dà) (3)機構複雜 (4)維修(xiū)困難 |
在引進美國Fuller公司單機除塵器的基礎上,結合我國水泥廠(chǎng)實情,我公司研(yán)製成功的(de)DJ(M)型脈衝單機除塵器,可直接處理高濃度含塵廢氣,提高了機組(zǔ)的適應能力。作(zuò)為一級局部塵(chén)源除塵設備,可廣泛用於水泥輸送設備(bèi)(如皮帶輸送(sòng)機、提升機、輸送斜槽、鏈板機、拉鏈機等(děng)處的局部塵源(yuán))及各種生料庫、水泥庫(如均化庫、水(shuǐ)泥(ní)庫(kù)頂、庫底),粉塵達標排放。
二、國外情況
工業發達O環境保護要求一直很(hěn)嚴格,尤其是空氣的汙染(rǎn)控(kòng)製方麵,在水泥生產的整個過程中所有揚塵點均配有專門的(de)單機除塵設備。如德國寶馬公司的BF401、BF501等型號的水(shuǐ)泥(ní)散裝頭內部均裝有處理局部粉塵的過濾器,其布袋隨(suí)散(sàn)裝頭升降,並達到清(qīng)灰的目的,真正實現無塵(chén)裝車。德國的伯力鳩斯公司(Polyslus)提供的全部圓庫的庫頂、庫底(dǐ)均配備專用的單機袋式除塵(chén)器,做到庫(kù)頂、庫(kù)底無粉塵排放。“Fugltive Dust Control Technology”一書專門有一篇介紹水泥生產中短時揚塵控製設備(bèi),從原料(liào)入廠的卸車、輸送、儲存到水泥的包裝、裝車均(jun1)設有專門的袋式除塵機組,多達16處之多,但投資費用也是極可觀的。這些專用除塵器(qì)均為機組,包括風機、電機、除塵濾袋、清灰機構、進風管、出風管、本體及(jí)電控裝置等,要求能(néng)處理高濃度含塵廢氣,排放濃度(dù)75mg/Nm3以下,除塵效率大於99.8%。
而LY、LLB等型單機袋式除塵(chén)機組,雖(suī)然采用內濾袖袋式(shì)濾袋,但由於濾袋直(zhí)徑設(shè)計過大,單位體積過濾(lǜ)麵積太小,清灰效果(guǒ)極差。如果采(cǎi)用(yòng)外濾式異形除塵布袋,單位體積的過濾(lǜ)麵積雖然(rán)可以提高,但(dàn)要增加濾袋骨架,提高造價(jià),也不適合於搖震(zhèn)清灰方式。
根據上述情況分析,設計DJ(M)單機袋式除塵(chén)器機組和濾袋形式,必須滿足能夠直接處理高濃度含塵廢氣(qì),又要能夠易於清(qīng)灰,因此確定采用(yòng)下(xià)進氣、內濾袖(xiù)袋(圓形)方式,該方案圓袋的縫製也極為簡單。
過去袋式除塵器除塵機組都采用專用風機密閉操作,存在以下一些問題:
(1)專用風(fēng)機出現故障難以維護,尤(yóu)其對水泥廠來說,又要增加專用風機和零配件庫存,就顯得困難,給用戶帶來許(xǔ)多不便。
(2)風機密閉操作,散熱差,如有濾袋破損,風機就在含塵環境中運行,因此故障頻繁出現,維護工作量很(hěn)大。
(3)風機吊軸承極易損壞,O終導致除塵機組不能正常運行。